随着第二批主题教育深入开展,东风商用车党员干部员工把主题教育焕发出来的学习、工作热情转化为干事创业的强大动力,紧盯目标任务,合力攻坚克难,以“勇争第一”的奋斗姿态,全力打赢目标攻坚战。
“调试白浪园区前壳15箱、型废2箱,班尾调试TET转向节,取型良好。”这是东风锻造有限公司铸造厂(花果)三车间值班主任程闻在车间微信群里发布的信息。
类似这样的信息每日可见,已成为GF线工作常态。按照铸造厂业务整合计划,白浪园区80%的产品要在该车间落地生产。GF线作为转线产品的主阵地,面临从未有过艰巨挑战,不同的零件、不同的型板、不同的材质,给车间造型带来的困难可想可知。
箭在弦上,必须全力以赴。既要完成计划任务,还要调试转线产品,为此,从8月份开始,GF线每天下班前都要留出30分钟的调试时间。在这“调试黄金半小时”里,却发生了很多感人的向上故事。
80多个品种零件要在计划时间内完成调试工作,工作量之大超出很多人的想象。党员王军建和张斌勇挑重任,组成“调试策划CP”,每天提前安排调试品种,下午4点发布调试通知。熔化班准备铁水要提前8小时,其他物料也要提前摆放到造型班现场,说是半小时,准备工作与一个整班相差无几。
“每天的调试报告和注意事项我们都提前发在群里,让各工序有充分的时间准备,万一有材料、人员变更也可以按照应急方案从容应对。”张斌对细节把控尽量做到滴水不漏。在调试过程中,张斌详细记录每种零件造型箱数、取型情况、浇注箱数。一张张调试汇总表里记录着每一个具体步骤和结果,这些海量数据为后续批量生产积累了第一手资料。
每一次调试结果都是王军建重点关注的对象,造型后不管几点开箱,他就一直守在开箱现场。就算到最后一道工序——清理抛丸,他仍不放心,要求清理班将调试零件单独存放,做好标识,统计废品情况,对调试结果做到心中有数。
调试中遇到的问题王军建一一记录下来,作为课题列入下一步改善计划,这样就可以少走弯路,缩短调试时间。“转线产品调试有成功,也有失败,每一次调试时间只有短短的30分钟,对于我们来说都是宝贵的经验积累。针对调试中遇到的问题,我们与技术、质量、装备部门共同商议对策,选择最佳方案,再准备下一轮调试。“王军建谈及转线产品调试过程如数家珍。
有付出就有收获。从7月份调试成功第一件“转向节”开始,到11月份小批量生产前壳,3个月共调试82次61个品种,获得PPAP(生产件批准程序)认证14个。张斌说:“我们有时吃饭、走路都在琢磨每种零件的整套调试流程,满脑子都是调试零件的注意细节和物料,所有的一切都是为了打赢,加快转线进度”。