朱道明,中共党员,东科克诺尔商用车制动技术有限公司制造部合件单元RV&PCV线班长。工作中,他始终以党员的高标准严格要求自己,吃苦在前,悉心钻研,攻关各类改善课题,为企业创新创效,凭借一股钻劲,成为了该单位制造部装配“大拿”,曾多次荣获该单位技能大赛一等奖,获得“东风有限最美一线员工”“东风科技优秀党员”等荣誉称号。
朱道明在RV-PCV线20序作业
严防严控,严把质量关。朱道明所处的合件单元,共有7条生产线,且每条生产线都是纯手工作业,日生产品种少则150个,多则300多个,产品质量主要靠人来把控。
朱道明深知,质量是企业的命脉,产品质量的好坏关乎企业的生存与发展。为了降低后工程不良,减少客户抱怨,他经常对每一工序“亲身体验”,预判出可能引发质量风险的点,通过作业观察和稽查,对生产线发现的异常点进行梳理统计,并制定了一系列对应措施。针对接头角度错误,实施了工装改善,通过在工装上安装防错装置,使错装件无法落入工装内,从而被识别。针对漏装,采取了“数量管控”,所有物料严格按照计划排产数量上线,生产结束,物料全部清空,若有多余物料就必须追溯,有效地控制了错、漏装。通过实施类似质量改善10余项,不良品PPM同比降低50%。朱道明还通过班长稽查,确保现场作业规范化。同时,针对新入职员工和转岗员工,严格按照相应流程,从各个环节着手强化培训,使其严格执行操作规范,有效地保证了产品质量。
创新创效,雷厉风行。朱道明经常说的一句话就是“心动不如行动”。在日常工作中,只要发现有改善点,他就制订改善对策并立即行动。
朱道明在装配线指导员工
朱道明现场培训新员工
2020年,因疫情影响,复工后合件单元各条生产线的产量持续上升,为了保障准时交付,朱道明协同工程师团队对班组多个生产线进行人员优化、布局改善,以RV&PCV合件线为试点,将原有的“L”型6人双班作业生产线改为“U”型9人单班作业,缩短了工序周转间距,降低了劳动强度,提高了作业效率,改善前作业人员由原12人次10小时完成每日计划品种532件,改善后由9人次10小时完成日计划品种600件,使RV&PCV合件线产能提升14%。此类效率提升改善全年共实施10次,年节约人工成本20余万元。
朱道明进行产品质量抽检
提升素养,循序渐进。在推进“5S”和“标准作业”时,有部分员工不理解,认为作业重点是关注质量,把产品质量干好就行了,“5S”只是形式主义。面对员工不理解、发牢骚的局面,他总是耐心疏导、细心讲解,通过实施“三定”计划,即“定位、定品、定量”,使现场物有定位、物有标识、物有基准,员工查找物料轻松、快捷。大家尝到了甜头后,也慢慢意识到了5S的重要性。曾经脏、乱、差的生产现场,也通过一系列的改善摇身变成了干净、明朗、线条分明的“高端流水线”。
朱道明召开班前会
(记者 梁洪/图 通讯员 陈玲娣/文 责任编辑 龚开哲)