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八年创效800万!东风底盘传动轴工厂“武梅创新工作室”的小改善发挥了大作用

东风汽车报   2022-03-01 11:25  
阅读量 616
劳模是学习的榜样
创新是前进的动力
团队是成功的稳固基石
劳模+创新+团队=?
当然是——
(劳模)创新工作室

近年来,公司以职工 (劳模)创新工作室为龙头

大力开展群众性经济技术创新活动

激发了广大职工的劳动热情和创造活力

为推动公司发展作出积极贡献

也有效提升了职工价值感、荣誉感

他们可是东风的宝藏集体呀

东风的(劳模)创新工作室~

东风底盘传动轴工厂“武梅创新工作室”成立于2014年,前身是传动轴工厂“巾帼铁梅”工作小组,由湖北省“五一劳动奖章”获得者、东风公司劳模,东风底盘传动轴工厂传动轴车间员工朱武梅担任工作室负责人。

工作室规模:  4个改善小组,共计20余人;

工作室成果:  2014年至今完成改善课题超110项,创直接经济效益超868万元。

为了360度了解这个优秀的集体

一起去采访他们吧~

NO.1 工作室主要做什么?


NO.2 您在团队中起什么作用?

NO.3 扎根一线做改善

突缘叉生产的改善

是工作室投入最多心力的改善项目

已经连续改了好几轮

来看看大家的改善成果吧

👇👇👇

降劳动强度  提生产效率

问题:最初,加工传动轴突缘叉的操作人员,每天每台机床要拆装零件300次,每个零件的重量在4.5公斤左右。

改善:朱武梅带领工作室成员,将原有用外圆定位加工端面齿的方式,改为以四孔定位加工端面齿,将零件定位基准进行统一,同时增加加工中心,替代原有的加工方式,优化、减少了两道工序。

成果:原本5个人的操作,2个人就能完成;作业效率提升30%以上;产品后工程不良得到消除,产品质量得到了保证。工作室继续寻找改善空间,最终实现了自动化生产线的价值最大化。改善后刀具成本降低了50%,实现了国产刀具全部替代进口刀具,效率提升了20%以上。

改善创新源于一线

问题:57孔系到68孔系零件原本是我们的外委零件,2021年为了解决生产成本的问题,工厂要求自己搭建生产线生产。2021年10月,传动轴工厂引进两台拉床设备用于加工这些零件。

改善:工作室首先联合质量部共同搭建了突缘叉023四线和023五线来解决这个问题。期间,他们还将原来的049一线和049二线合并。

成果:实现产品的柔性化生产,操作工的搬运次数和搬运距离都将缩短。他们多次前往生产一线,听取一线职工的想法,并将改善原理解释给大家,最终获得了一线职工的支持。

改善要源于一线,让一线真正受惠

“武梅创新工作室”得到了新的启发

NO.4 工作室的成员怎么说?

NO.5 新的一年有什么目标?

愿“武梅创新工作室”

今年能够收获更多改善成果

为公司发展注入更多创新力量

希望越来越多的东风er

也加入到创新的队伍中去

记者 陈吉荣 程健 通讯员 刘宏 责任编辑 王欣然

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