【东风汽车报讯】6月18日17时,在东风锻造有限公司锻二作业部前梁工区,机器轰鸣声中,两件通红的链轨节顺利完成切边校正工序,标志着该公司自主设计制造的800吨压床热调成功。
此前,前梁80MN(兆牛)锻压机组原压床运行多年,已难以满足高效生产需求。基于多年对锻造设备使用和维护的经验,为节约成本,东风锻造公司果断决策——由装备部牵头自制800吨压床,通过自主创新推动设备升级换代。4月初,安装调试后的设备进驻前梁工区,在装备、研发、机加等部门的全力支持下,锻二作业部副部长罗明益主动扛起重任,组建跨部门工作,瞄准目标攻坚克难。
在70多天的攻坚历程中,工作组以“周周有目标、日日有进展”的紧迫感,围绕装备本质化、自动化应用、工装模架匹配性等十大关键板块稳步推进工作。
经过不懈努力,最终完成齿轮、链轨节等主打产品旧模架改制工作,让新压床快速具备热调条件。热调当日,罗明益率队精心组织模拟演练与安全评估,确保万无一失。6月18日下午3点,首件试调件顺利诞生。经过设备控制优化与工装调整,两件产品连续热调成功,为此次调试画上圆满句号。
(特约记者 詹明星)