【东风汽车报讯】7月1日凌晨4点多,东风锻造公司锻一作业部重锻工区的生产现场依旧是灯火通明,在有节奏锻锤声中,7#50MN现场突然传来了阵阵欢笑。
“真不容易啊!分选程序总算调试正常了!”
“机器人放料也很精准顺畅。”……
现场,装备自动化项目课题团队你一言我一语,连日的疲惫也消失殆尽。
原来,他们经过2天的艰苦鏖战,锻一作业部7#天锤50MN加热床分选机器人终于安装调试成功。随后,生产班组立即组织生产,夜班当班产出500多件合格锻件,后几个班次也稳定生产,保证了客户齿盘急件的连续生产。这台机器人的应用也意味着锻造天锤全线自动化的目标又前进一步。
7#天锤是该公司自主研发制造的智能化锻造生产线,现在该设备产能不断提升,但加热床出料分选及步进梁立料装置一直不稳定,成为了效率瓶颈。锻一作业部立即组织装备进行课题研讨,成立自动化项目团队,最终确定了安装加热床分选机器人,取代拨叉式分选和机械立料,提高分选稳定性,减少落料磕碰伤。
自动化团队经过2个多月攻坚,一切准备就绪,就等待安装调试。在紧张的生产节奏下,制造部平衡了6月底2天时间安装调试7#机器人,并提出6月30日夜班必须保证正常生产出锻件。团队成员分工明确,默契配合,一步步按计划实施。然而,在6月30日晚上7点,热料调试准备收工时,意外出现了,加工的备件“V”型定位滑道卡涩。夜班生产时间临近,团队成员快速进行了头脑风暴,快速制定了第二套方案,改用套筒式定位滑道,并立刻联系相关人员配合制作安装。最终,在7月1日凌晨顺利“啃”下了这个硬骨头。
团队成员开心地表示:“今天是‘七一’,建党104周年,正好为党送上一份特殊的生日礼物。”
(通讯员 蒋文)