「现场就是战场,产能、品质、收益能力是我们的核心目标,扎根现场找问题、想办法,才能真正实现精益生产。」
——姜巍

“立足现场,把每一个生产难题都破解掉,把每一项工作都做到位。”作为负责生产现场管理推进的核心骨干,东风汽车2025年度劳动模范、东风龙擎动力有限公司变速箱装试车间班组长姜巍始终秉持“彻底排除浪费、追求极致效率”的理念,把车间现场当作创新阵地,用实干破解生产瓶颈,以创新激活发展动能,破解一个又一个难题,斩获一项又一项荣誉,成为推动精益生产的“排头兵”。

攻城拔寨破瓶颈 精益攻坚提产能
面对DT14变速箱装配线产能及收益性不足的痛点,姜巍主动扛起责任,主导实施系统性精益改造。“当时生产线的瓶颈很明显,尤其是三轴自动组装区域,4.6分钟/台的节拍,根本跟不上整体生产节奏,必须啃下这块‘硬骨头’。”姜巍回忆道。他通过重构装配工艺逻辑、优化产线工位布局、引入高效节拍平衡管理手段,全力推动生产线实现跨越式升级。
不同于传统IE工具侧重人的动作优化,面对自动化程度高、人机穿插频繁的线体,姜巍采取“攻城拔寨”式攻坚。“自动化线体的难点是人、机、设备的协同,不能只盯着人的动作浪费,还要精准解析每一台设备的运行逻辑,找到隐藏的浪费点。”他逐台解析设备动作,精准识别浪费点,最大化提升人机协同、设备联动效率。

在主轴三序作业优化中,姜巍通过人机组合分析发现了关键问题:“我们测算后发现,这个工序的人工利用率只有18%,压机利用率也才41%,举升滑台的无效搬运更是拖了后腿——它本身不创造价值,利用率越高,反而越耽误人工和设备效率,再加上拧紧设备只针对单个零件加工,效率上不去,整体效能就被拉低了。”
针对这一环环相扣的难题,姜巍精准施策、分步突破。“分三步推进优化,把单向节流阀改成双向节流阀,既提速度又保稳定,避免轴承定位出问题,单次搬运能省1.5秒,六次下来就省了9秒;优化拧紧枪的作业流程,缩短行程和找帽时间,再省9秒;调整前轴承的放置位置,通过PLC程序优化,减少两次无效搬运,又省18秒。”一系列精准举措,成功破解瓶颈难题,为DT14变速箱装配线产能从5万提升至10万筑牢了坚实基础。

深耕细作传经验 实干笃行促提升
作为班组长,姜巍不仅自身业务精湛,更注重发挥先锋引领作用,带领团队共同进步、共创价值。2024年,他在东风商用车班组长管理技能比拼中斩获第一名,同年还荣获东风汽车“技术能手”称号。面对这份荣誉,他谦逊地说:“我只是比别人多花了点心思在现场,多琢磨了些解决问题的方法,能成为团队的‘标杆’,我更要起‘排头兵’作用。”
近年来,姜巍主导的改善课题《VT装配线制造效率提升》《降低重型变速箱实工数改善》《降低DT14变速箱间隙选垫设备故障次数》等斩获了国家级、湖北省级的多项荣誉。这些奖项背后,是他对精益生产的执着追求。“改善不是花架子,最终要落到效益上。”通过一系列改善,车间一次装配合格率提升至99.8%,变速箱制造CPU收益性有效提升,姜巍表示,“这就是精益生产的力量。”

在车间,姜巍的名字总是和“靠谱”“能干”“贴心”连在一起。“他工作起来有股不服输的干劲,说到做到,从不打折扣。”车间改善工长陈俊说。作为班长,姜巍是从现场成长起来的,对车间的每一道工序、每一个环节都了如指掌,这也让他的现场改善思路格外清晰,总能想出别人想不到的巧办法。工作中员工遇到困难,他从不简单指点,而是手把手帮忙解决。
姜巍深知,标准是精益的前提,传承是发展的动力。“精益管理不能只靠一个人,要让每一个岗位都懂标准、守标准。”他始终将标准作业设定与品质管控作为工作基石,主动将工作方法传授给东风龙擎全体班长及车间骨干,自编培训教材,累计开展培训102人次、总计556学时。“我希望把自己的经验分享出去,让精益管理理念深入每个岗位、每道工序,形成‘人人讲标准、事事守规范’的氛围。”
在他的推动和带动下,车间掀起精细化管理热潮,全体班长共同梳理完善工程作业表与标准作业书,新建并完善班组标准作业2411份,构建起一套科学完善、切实可行的管理体系,为东风龙擎精益工厂管理打下坚实基础。





