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东风商用车车辆工厂:以技术改善破解制造瓶颈

东风汽车报   2022-09-16 14:24  
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《推动质量创新发展 促进卓越东风建设》系列报道。

深入践行以质量为中心的“品牌向上”战略,追求质量零缺陷,一直以来,东风商用车有限公司车辆工厂坚持以质量提升为目标,通过现场QC改善、技术创新改善等方式,加速推动低成本自动化应用,极力消除现场作业浪费,突破制造瓶颈,驱动工厂生产效率效益双提升。

各个击破 追求质量零缺陷

前风窗溢胶是车辆工厂内饰车间的质量难题。车辆工厂首席李恩旭带头,协同内饰车间、技术科、装配管理科组建CFT团队,以降低D760车型前挡风玻璃溢胶率为重点课题进行攻关。

D760车型挡风玻璃的安装方式不同于其他系列的东风车型,主要采用玻璃胶黏接完成。玻璃胶本身具备强度好、有弹性、抗压抗震等性能,且这种工艺可使挡风玻璃与车身更加牢靠地粘成一体,是国际主流施工工艺。

在车辆工厂,前风挡玻璃安装自动化程度已达到一定水平,机器臂自动抓取、涂胶、安装一气呵成,但还是存在溢胶的现象。CFT团队通过对全过程仔细观察和排查分析,确定了溢胶位置在前风窗右角部及靠近中间位置,溢胶宽度多为3-6mm,共有三点膨胀胶溢出。

“溢胶所在位置不仅影响目视效果,而且溢出的部分需要铲掉并补漆,单件处理时间长,单车返修工时37分钟,严重影响了总装线体生产效率。”李恩旭说。

结合实际情况,小组成员展开了充分的交流与探讨,做到具体问题具体分析,制定出针对性决策加以贯彻。

——涂胶轨迹偏移,通过调整机器人涂胶轨迹将溢出胶点位置向后调整3mm。

——定位螺栓松动,及时改进风挡玻璃定位夹具,将单螺母紧固增加为双螺母互锁,增大摩擦力防止定位柱松动。

——挡风玻璃密封条安装缺少定位点,与供应商积极沟通携手改进,在挡风玻璃转角边做三角标记,并在标准作业书中完善规定。

经过四个月的集体努力,CFT团队有效调整了涂胶机器人涂胶的偏差、消除了玻璃夹紧设备的松动隐患,使D760前风挡玻璃总成溢胶情况溢出不良率由改善前的23.33%彻底零化,完美达成了小组设定的挑战值。

同时,实现减少玻璃胶外溢造成的单件修整时间35.9分钟/件,可为企业节约8.06万元。

狠抓细节 消除现场作业浪费

2022年,辊压车间深入开展“抓改善 降成本”活动,充分发挥团队的作用,以小组为单位,扎实有效地开展降成本、增效益工作。

直面问题,眼睛向内。秉承自省自查的态度,质量改善小组发现,工装消耗占车间成本消耗比例为42.62%。其中,切割机岗位工装消耗占工装消耗27.29%,而在切割机工装原单位消耗中,碳晶板原单位消耗累计占比又高达22.80%。由此,《降低切割机碳晶板消耗》被确立为重点质量改善课题。

针对这个问题点,车间成立了“降低碳晶板消耗”攻关项目组,“三管齐下”展开行动。

——明确方向。结合实际消耗数据,小组成员们针对班组全成本构成项目进行重新梳理,明确了碳晶板消耗数据来源和核算方法,制定了日常消耗与实际生产根数关联(根/个)的管理表单和原单位基准,明确了管控标准。

——优化工具。重点改进支撑辊轮夹具,将支撑辊轮定位工装由原来的平面改为卡槽式,加大碳晶板与纵梁切割面的间距,使碳晶板与切割面之间的距离由原来的20mm增至55mm,大大减轻了高温等离子弧对碳晶板的烧蚀伤害,使碳晶板有效保护工装的同时降低损耗。

——稳定结构。将定位和支撑分体的工装结构,改为一体结构,缩小定位辊轮保护面积。向装备部门反馈,采购小规格碳晶板,降低采购单价,由原178元/块,降低至目前169元/块。固定螺丝由M6加大为M8,固定螺丝数量由2个改为3个,解决了导向轮螺杆容易断裂的问题,提升工装的可靠性。

通过此项课题改善,车间有效减少了碳晶板更换频次,延长了碳晶板使用周期,降低了碳晶板原单位消耗。2022年5月-12月,车间预估将节约350块碳晶板,其中每块单价169.49元,带来的效益约为59321.5元。

以效率、效益为中心,深入推动质量管理体系有效运行,车辆工厂各车间部门不断夯实基础管理,突出过程监督,落实质量责任,全力支撑工厂经营目标达成。

(记者 孔令媛 责任编辑 赵玉芳)

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